运行经验表明,温度较低时,电力设备绝缘预防性试验结果的准确性差,不易作出正确判断。某电业局曾在低温(低于﹢5℃)下对106件充油设备及套管的tgδ进行测试,并在较高温度(13~20℃)下进行复试,其结果如表2-7所示。高、低温测量过程中未作任何检修处理。
表2-7 在不同温度下设备绝缘试验结果
试验数量
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高低温
均良好
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不能正确分析判断情况
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低温不良
高温良好
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低温良好
高温不良
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低温良好
高温可运行
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低温不良
高温可运行
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低温不能
下结论
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件
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106
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44
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14
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8
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4
|
2
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34
|
%
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100
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41.5
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13.2
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7.54
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3.77
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1.89
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32.1
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由表2-7可见,约有58.5%的电力设备难以根据低温试验结果作出正确判断。吉林、北京、山西等地区在低温试验中也曾发现类似的情况。
分析认为,当电力设备中有水时,水分多沉积在底部。在低温下水结冰,导电性能较弱,tgδ值不易灵敏地反应这种状态;在高温下,冰逐渐融化成水并混入油中,使绝缘劣化,tgδ值明显增加。如东北某电业局曾先后发生两次国产66kV油纸电容式套管爆炸,事故发生后发现套管油中有冰渣。又如东北某林业局发现国产SW6-220型少油断路器B相油的火花放电电压为18.8kV,但到冬季12月份再次试验就合格了。次年4月初该相断路器即发生爆炸,说明低温下测试设备绝缘虽然合格,并不能代表真实情况。
应当指出,某些绝缘材料在温度低于某一临界值时,tgδ值可能随温度的降低而上升,而潮湿的材料在0℃一下时水分结冰,tgδ会降低。所以过低温度下测得的tgδ值不能反映真实的绝缘状况。 |