某电厂SFP3—240000/220型升压变压器,在正常大修吊罩后发现其低压铜排a2、b1、b2绕组引出头处三个木支架均已烧焦、碳化,其中b2处一个最为严重。支架与铜排脱离后,木件从中间断开,完全失去了原来的强度。
分析认为,木支架过热碳化的原因是:由于支撑木支架的金属构件(角铁)距离低压引出线b2仅10~15mm,金属结构处在强漏磁场中,故而产生磁漏发热。因角铁本身是热的良导体,因此,距之较近的木件热量逐渐累积以致碳化。低压引线距金属构件越近,漏磁发热越严重,由于a2、b1引线处距金属构件相对较远,一旦出现出口短路冲击,变压器低压母线必然造成短路,扩大事故,其后果十分严重。
大电流引线支架因漏磁发热引起木支架过热,碳化故障是一种新型的故障类型。究其原因完全是由于设计不合理造成的。为消除此种故障,宜将b1、b2、a2三个出线端邻近的木支架支持角铁移位,使之最小距离均不可能发现,只有在长期运行中才逐渐表现出来。为及时检出这种故障,应加强监视。
(1)定期进行色谱分析。由于这种故障已涉及到固体绝缘,所以应注意CO和CO2的变化规律,认真总结摸索经验。如某电场260000kVA变压器低压绕组过热故障就是从CO、CO2变化中判断出来的。
(2)坚持检修制度。对新投入运行的变压器在5年内进行第一次大修对发现变压器的各类制造缺陷是十分有利的,应当坚持。
|